今年以来,杭钢炼铁厂高技能人才创新工作室紧紧围绕“原料适应市场、操作适应原料”的工作思路,找准生产难点,有针对性地组织开展攻关项目,在多个方面取得了成效。
今年,炼铁厂加大了低价矿使用量,大颗粒的物料使布料偏析明显,料层下半部透气性过好、受热过快,造成返矿率上升,这对烧结矿的产量和质量均产生了较大的影响。该创新工作室通过现场探究和技术分析,提出了优化烧结生产低价劣质矿操作技术,据统计,使用该技术后,烧结的转鼓指数提高了0.88个百分点,而吨烧蒸汽消耗却下降了24.80kg/t,生石灰配比下降1.4%,每月可降低生产成本近90万元。
炼铁厂创新工作室还针对原来上料模式运输成本高的问题,提出了“一头两尾”上料法,将湿度高的低价料和干燥的优质料在交汇点进行混合,使烂污泥状的低价矿顺利进入圆盘参加配料,不但节约了平铺时的运输成本,而且又提高了配比量。
烧结余热发电是炼铁厂节能减排主要项目之一,该系统去年4月投入运行以来,由于烧结使用低价矿单位产蒸汽量也逐步下降,且流量也不稳定。炼铁厂创新工作室摸索出稳定均衡的余热利用操作制度,确保了热能的充分利用,90平米烧结机产汽量从原来的10t/h提高到目前的18t/h左右。
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